去年,寶鋼特殊鋼分公司精密鋼管廠節(jié)能降耗工作取得可喜成效,在產(chǎn)量上升15%的前提下,能耗卻繼續(xù)呈下降趨勢。萬元產(chǎn)值能耗比上年下降25.1%;噸鋼能耗比上年同期下降14.6%;噸鋼耗水比上年同期下降29%。其中,萬元產(chǎn)值能耗和噸鋼能耗雙雙創(chuàng)歷史最好水平。
去年是精密鋼管廠完成寶鋼股份下達(dá)的至2010年能耗剛性指標(biāo)的關(guān)鍵一年。隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的大幅調(diào)整,高附加值產(chǎn)品比重提高,生產(chǎn)負(fù)荷進(jìn)一步增加,使該廠節(jié)能降耗工作面臨巨大挑戰(zhàn)。為全面完成寶鋼股份下達(dá)的指標(biāo),該廠從生產(chǎn)實(shí)際出發(fā),將節(jié)能降耗年度目標(biāo)分解到各分廠。同時(shí),加大管理力度,建立和完善了管理網(wǎng)絡(luò),成立了電、氣、油、水等節(jié)能降耗專業(yè)小組;定期組織召開專題會(huì)議,對(duì)每月能耗情況進(jìn)行分析研究,對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)制訂相應(yīng)對(duì)策。
長期以來,精密鋼管廠大小加熱爐主要使用重油,對(duì)環(huán)境帶來較大影響。為此,該廠對(duì)爐子實(shí)施了改造,目前一座新環(huán)形爐和6臺(tái)熱處理爐已改為燃燒城市煤氣,減少了污染。為進(jìn)一步控制能耗,該廠加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度,采用集中生產(chǎn)和計(jì)劃停產(chǎn)的方式,避免因生產(chǎn)計(jì)劃不合理等原因帶來的能源浪費(fèi)。同時(shí),定期對(duì)各熱處理爐進(jìn)行測試、分析,實(shí)施不同品種加熱模式,有效控制了能源消耗。該廠還對(duì)全廠電氣控制裝置和形式進(jìn)行改造。通過采取一系列切實(shí)有效的舉措,該廠去年實(shí)際節(jié)電365萬元。
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