攀成鋼煉鐵廠積極引導(dǎo)和激勵科技人員立足崗位,結(jié)合專業(yè)實際和特點,對制約生產(chǎn)的重點、難點問題,有針對性地開展科技攻關(guān)活動。他們對10m2豎爐導(dǎo)風(fēng)墻及配套設(shè)備的自主創(chuàng)新改造取得顯著效果,最近成功申請國家實用新型技術(shù)專利。
據(jù)了解,攀成鋼煉鐵廠10m2豎爐采用的是杭鋼成熟爐型結(jié)構(gòu),設(shè)計產(chǎn)量40萬噸/年。由于近年來原材料價格不斷攀升,為降低生產(chǎn)制造成本,勢必采用低價格的礦石取代以前的原材料,這樣就容易導(dǎo)致球團(tuán)礦產(chǎn)量和質(zhì)量的下降。而生產(chǎn)中高速熱風(fēng)夾帶粉塵對導(dǎo)風(fēng)墻頂部的沖刷,嚴(yán)重影響其使用壽命和生球的產(chǎn)量,且高溫?zé)犸L(fēng)直接與剛?cè)霠t的生球接觸使其爆裂嚴(yán)重。為切實解決這一難題,該廠工程技術(shù)人員經(jīng)過認(rèn)真分析和科學(xué)論證,采取在出風(fēng)口的頂部設(shè)置三層異型磚的優(yōu)選技術(shù)改造方案。通過改造,避免了冷卻風(fēng)給焙燒帶、均熱帶帶來的不穩(wěn)定和干擾及其破壞焙燒過程的情況,使溫度在球團(tuán)礦截面分布更均勻,提高了球團(tuán)礦質(zhì)量。另一方面,增加了導(dǎo)風(fēng)墻內(nèi)達(dá)到烘干床上的風(fēng)量,提高了生球的干燥速度和干燥量。
經(jīng)工業(yè)試驗,此新型實用技術(shù)有效防止了高溫?zé)犸L(fēng)對導(dǎo)風(fēng)墻頂部異型磚的沖刷,其砌筑方法、出風(fēng)口、頂部15號異型磚等的重新設(shè)計改造,以及改造后對其他配套設(shè)備的適應(yīng)性改造等,大大提高了豎爐球團(tuán)礦產(chǎn)量,豎爐利用系數(shù)從原來的6.5t/m2.h左右上升到了7.8t/m2.h左右。
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