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黃河新能源分公司打響2017節(jié)能減耗第一戰(zhàn) |
(時(shí)間:2017-3-17 8:29:04) |
日前,黃河公司新能源分公司還原分場組織員工對A06一線還原爐鐘罩內(nèi)壁實(shí)施鏡面拋光工作,節(jié)能減耗成效顯著。 還原爐作為多晶硅生產(chǎn)中最重要的設(shè)備之一,是整個(gè)多晶硅生產(chǎn)系統(tǒng)的“心臟”部件,是影響實(shí)際產(chǎn)量質(zhì)量最核心的工藝環(huán)節(jié),也是最主要的能耗工藝環(huán)節(jié)。 還原爐電耗占多晶硅生產(chǎn)綜合電耗的60%-70%,占綜合生產(chǎn)成本的25%-35%。還原爐的節(jié)能措施有很多種,經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),還原爐鐘罩經(jīng)過長時(shí)間使用,內(nèi)壁表面原有的鏡面效果已不存在,還原反應(yīng)過程中副反應(yīng)產(chǎn)生的無定形硅粘附在鐘罩內(nèi)壁,熱輻射效果大大降低,爐內(nèi)熱量很大一部分被鐘罩冷卻水帶走,造成還原電耗上升。通過對鐘罩內(nèi)壁拋光使其恢復(fù)一定的鏡面要求,進(jìn)而提高還原爐內(nèi)表面的熱反射效果,是實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的一項(xiàng)重要途徑。但是鐘罩拋光工作是一項(xiàng)技術(shù)要求較高的工作,2017年以前鐘罩拋光一直委托外委單位進(jìn)行,且拋光費(fèi)用較高。近兩年還原分場抽調(diào)機(jī)械班人員對拋光技術(shù)進(jìn)行學(xué)習(xí)消化吸收,逐步提高自身的技術(shù)技能。3月1日開始分場自主對A06一線還原爐鐘罩內(nèi)壁實(shí)施鏡面拋光工作,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。 A06一線第一臺鐘罩拋光結(jié)束并用于18#還原爐進(jìn)行生產(chǎn),同時(shí)分場對反應(yīng)爐運(yùn)行處方進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。18#反應(yīng)爐第一批次運(yùn)行結(jié)束后電耗較2月一線還原爐平均電耗降低10Kwh/Kg.Si,TCS單耗相對降低1.3噸/噸Si,同時(shí)米花料比例也明顯下降。
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